【】 【摘要】首鋼遷鋼連退的任務(wù)是將冷軋帶鋼表面清洗干凈后,通過高溫退火使晶體再結(jié)晶,同時消除帶鋼在冷軋過程中產(chǎn)生的應(yīng)力、促使晶粒長大,并涂覆絕緣層,以保證帶鋼磁性能、機(jī)械性能和表面質(zhì)量符合要求,產(chǎn)品定位為高牌號無取向硅鋼。
首鋼遷鋼公司冷軋作業(yè)部二作業(yè)區(qū)連退機(jī)組的任務(wù)是將冷軋帶鋼表面清洗干凈后,通過高溫退火使晶體再結(jié)晶,同時消除帶鋼在冷軋過程中產(chǎn)生的應(yīng)力、促使晶粒長大,并涂覆絕緣層,以保證帶鋼磁性能、機(jī)械性能和表面質(zhì)量符合要求,產(chǎn)品定位為高無取向硅鋼。 5號、6號兩條連退機(jī)組原始設(shè)計最高運(yùn)行速度均為每分鐘105米,基于目前嚴(yán)峻的市場、成本的壓力、訂單需求,一條機(jī)組無法滿足客戶的訂單要求,但是兩條機(jī)組同時生產(chǎn)又存在巨大的產(chǎn)能浪費(fèi)。如果能提高單條機(jī)組的生產(chǎn)速度,提高機(jī)時產(chǎn)量,那么僅用一條機(jī)組就可以完成當(dāng)月產(chǎn)量,不但減少了能源介質(zhì)的消耗,降低生產(chǎn)成本,還大大降低了操作人員的工作負(fù)荷。 初步估算出提高生產(chǎn)速度的效益后,二作業(yè)區(qū)迅速成立由電氣專業(yè)、自動化、一線技術(shù)、四班操作和首自信組成的“CA機(jī)組提速”攻關(guān)小組。經(jīng)過與設(shè)計方的討論,確定機(jī)組設(shè)備具備最大每分鐘120米的運(yùn)行速度。在研究過程中發(fā)現(xiàn),針對機(jī)組運(yùn)行速度的提高需要對全線設(shè)備進(jìn)行重新調(diào)試,工作量類似重新進(jìn)行一條新機(jī)組的冷負(fù)荷試車,任務(wù)繁重、涉及的專業(yè)較多。二作業(yè)區(qū)組織各單位專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行細(xì)致分析和詳細(xì)討論,考慮到設(shè)備能力和運(yùn)行穩(wěn)定,決定把運(yùn)行速度提升至每分鐘115米。由于生產(chǎn)節(jié)奏緊張,攻關(guān)小組利用節(jié)假檢修時間,分三步對連退兩條機(jī)組進(jìn)行升速調(diào)試。 今年1月中旬,攻關(guān)小組開始進(jìn)行升速調(diào)試。通過修改連退機(jī)組PLC下發(fā)速度的限制及變頻裝置的限幅,修改傳動裝置和T400程序中對速度做的限幅及必要參數(shù)等一系列措施,到3月份,5號、6號兩條機(jī)組均能提速至每分鐘115米的工藝速度。通過一段時間的生產(chǎn)驗(yàn)證,目前生產(chǎn)順穩(wěn)、機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,控制系統(tǒng)動態(tài)過程平穩(wěn)、響應(yīng)快,生產(chǎn)操作銜接較為順暢,帶鋼表面質(zhì)量、性能等各項(xiàng)指標(biāo)均能滿足要求。 從速度前后的產(chǎn)量效果對比來看,以單條生產(chǎn)線為例:從每分鐘105米提速到115米后,小時產(chǎn)量增加了9.5%,核算噸鋼成本下降20元。按遷鋼公司年計劃生產(chǎn)高牌號無取向硅鋼10萬噸計算,全年降成本200萬元。另外,由于小時產(chǎn)量提高9.5%,按每月生產(chǎn)20天計算,全年可增產(chǎn)14400噸。由于提速前后能介總消耗基本相近,扣除原料成本,增產(chǎn)14400噸直接創(chuàng)造576萬元的經(jīng)濟(jì)效益。一增一降,提速后全年帶來約776萬元的經(jīng)濟(jì)效益。 (首鋼) (責(zé)任編輯:建筑小白) |